4月中旬,在齊魯石化烯烴水務一循,每小時設計供水1萬余立方米的循環水A泵改造后,順利投用。其由原汽輪機改為電機驅動,停止使用蒸汽,年減少費用1600余萬元。
齊魯石化烯烴廠因裝置蒸汽平衡的需要,1995年積極優化使用蒸汽作為此循環水泵的動力,與第一循環水其它三臺電泵,為齊魯石化化工生產龍頭——乙烯裂解裝置提供循環冷卻水。
隨著近年來生產的優化,使用蒸汽效益不再顯現。該循環水泵除每年消耗蒸汽14萬多噸外,加上自用循環水等費用,一年運行費用近三千萬。
此外,整個汽輪機組包括油泵、減速機等動設備8臺,開停車需要4個人同時操作才能完成,設備操作繁瑣。同時隨著運行已十余年,故障頻次增加,幾乎每隔一年便要檢修一次。
隨著去年下半年,齊魯石化水務專業化重組的啟動,烯烴廠一循由齊魯石化供排水廠管理,此泵優化納入該公司重點優化項目,并定于2月份實施改造。由汽輪機改為電機驅動,操作簡單,開停車一人便可完成,動力改為電能費用低,經濟效益明顯。
1月24日,汽輪機因震動大連鎖停車,齊魯石化供排水廠果斷決定不再維修,提前進行改造。每小時25000多立方米的循環水,全部由其他3臺機泵承擔。該廠制定了特護方案和應急預案,對機泵易出現的軸瓦、轉子損壞等故障制定相關的措施。該廠還做好備品備件準備,1月31日便是春節,物流已不再發貨,該廠協調齊魯物裝,節前供貨廠家自己雇車送來軸承、軸瓦備品。
與此同時,該廠還直接安排人員進駐電機生產廠家——南陽防爆集團公司,督促工期與監督質量。由于電機機軸需要鍛造,需要45天的時間,供排水廠協調生產廠家,將為別的客戶生產好的機軸先調撥使用。原本生產周期在60至90天的電機,經過一個多月的時間便建造完成。在整個80余天的改造中,循環水系統供給正常,未對乙烯裂解裝置運行造成影響。 |